2009年11月25日水曜日

初可動テスト

2回目なので、ソフトの設定は順調にできたのだが。。。大失敗に終わりました。ステッピングモーターのトルクが足りないみたい。なんとなく、最初からトルク不足かもしれないとは思っていたのだが。意外と平気か?とも思って製作した結果Z軸しか動いてくれません。。。。

この失敗、モーターまわりを作りなおさないとならん。完成がまた遠のいた。

2009年11月23日月曜日

ソフトの設定に

配線をつないだので、ソフト側の設定に入れる。
この状態で、電源入れるとモーターから音がする。カレントダウン電流調整で小さい音になった。
この音静かにならないかな~。配線の接触がどこか悪いのか?

2009年11月22日日曜日

Make:TokyoMeeting04

雑誌『Make;』のイベントに出かけてきました。
思ってたよりも様々な人が見に来ていた。出展してる物もイロイロでツッコミどころ満載のものから完成度の高いものまで、見てて飽きないものばかりだった。
こういうイベントが長く続くといいんだけど。
 初音ミクのキャラを使った人達が多かったのは流行なのか?それと、macを使っている人が多かった。

2009年11月21日土曜日

あとは動けば







注文してた、ステッピングモーター用ケーブルが届いたので、半田付け作業が一応全部、終わりました。
これから、試運転のためのソフトの設定にはいれそうです。
主軸まわりは、動いてから考えよう。

2009年11月19日木曜日

圧着と半田付け

配線の圧着と半田付けをやりました。36箇所やると結構時間かかります。めちゃめちゃ地味な作業だ。町田の電子部品屋に6Pコネクターを買ったんだけど、結線金具が2こ、たりんかった。でも、許してやるというか文句をいいたくないような、ゆるーい店なんだよなー。

2009年11月17日火曜日

作るのが楽しいのか?使うほうか?


今まで買った、材料(無駄に買ったの含む)と、加工に必要な工具をざっと計算してみると、、、、

いい金額だな~。ほとんどが数百円単位の部品なのに。自分で作ってみようと思っているから納得する金額だけど、cncを使って何しようと目的がしっかりしていれば、市販の組み立てキット買うのがいいかも。

とは、いえまだ市販の組み立てキットよりは安いからよしとするか~。
MDFの部分を塗装したほうがいいか悩み中。。。。
電気配線周りを進めなきゃー

2009年11月14日土曜日

調整ついでに


調整ついでに、バラシたんでY軸のフレーム部分に穴あけて少し軽量化してみました。

割りとスムーズに動くようになりました。

Z軸がXY軸に対して垂直じゃなかったのも、調整しました。まぁあ、だいたい垂直になったぐらいでいいんじゃないかな。






2009年11月12日木曜日

また分解

注文してた、Sセメント抵抗セットがオリジナルマインドさんから昨日、届きました。これでモーター動くだろう。




調整のために、分解しました。


まず調整ありきで、次で組み立ての順番なんだろうが、順序が逆だったんだろう。









このZ軸まわりは、いい感じなのでこのまま分解しないことに。
















2009年11月11日水曜日

動きが渋い


 ほぼ、組み終わったような感じだが?、Y軸の動きが渋い。またバラシテ、スムーズしないと。まだまだ終わらないな。
昨日の段階で、送りねじの固定の仕方がよくなっかたんだが。。。
カップリングの前にワッシャ+ベアリング+ワッシャ*2をかませて、モーターのマウントを固定することで、大丈夫みたいだ。

2009年11月10日火曜日

ここまで、進んだが。。。。


ここまで、作っといてなんだか挫折しそう。。。
ここまで、作ってみてわかる問題点をどうやって解決しようか。

2009年11月9日月曜日

Z軸のマウント改良



Z軸用のモーターマウントを改良しました。
これで、シャフトを干渉しないで固定できる。



2009年11月8日日曜日

モーターのマウント

ホームセンターで、マウントの材料としてコノジ型のアルミアングル長さ300を購入しました。それを3台分に切断して、片側を8ミリほどカットしました(ベアリングのひしフランジ形ユニットぶつかるため)
あとは、ボール盤で穴あけ加工で完成。
Z軸のマウントだけはさらに手をくわえないと、本体とマウントの穴のところに調度シャフトがくるので取り付けできない。
もう少し、改造、改良が必要だ!













2009年11月7日土曜日

送りねじ部分


作り直し。。。。



図面に取り付けのボルト、ナットを描いてなかったので、送りねじ部分に接触するので変更を余儀なくされる。再加工せざるえなかった。図面の完成度が低いんだな。



 さらに、墨付けも間違っている箇所がみつかった。
本締めの加工をしたぐらいしか結果的にすすまなかった。

2009年11月6日金曜日

カップリング

モーターと送りネジをつなぐカップリング。これが送りネジ用のM8のネジと接続できない。モーターの軸5ミリに対して8ミリのカップリングが規格でない(組み合わせがない)。旋盤でもあればネジ側を加工すればいいんだが、無いのでカップリングの穴を広げることに。

購入したのは、モーター側5ミリ、送りネジ側6.35ミリのタイプ

6.35ミリを6.8ミリに拡大する。わずか0.45ミリ大きくするだけだが、正確に広げないといけないので、治具をつくって瞬間接着剤でカップリングと仮止めして、あけることにした。

さらに、タップでネジ切って完成。
と思ったら送りネジの長さ切り間違えてた。。。。
次は、モーターのマウント作らないと。

2009年11月5日木曜日

直動装置部分仮組み



近所のリサイクルでは、部品取りスキャナーが見つからなかったので、ちょっと遠くまで買いにいきました。同じスキャナー1店舗で5台見つけるのなかなか難しいか!


とりあえず、買えたので直動装置部分全体が仮組みできた。
3Dと比較。まあ同じになるらないと困る。
次は、送りねじ周りをやらないと。

2009年11月4日水曜日

2号機加工







スケッチアップで描いた、2号機の加工はじめました。



厚み15で3*6番のMDFを購入してホームセンターで大雑把にカットしてもらった。(寸法どおりにカットしてもらっても良かったかも)昇降盤とスライドソーで寸法とおりに加工します。


次に、ボール盤で穴あけ加工します。ここは、それなりに精度がでてないといけないので慎重に、、、。やってる途中で1箇所設計ミス発見!このまま加工続けるとうまく組めそうにないので、材料をとりなおす。

加工そのものは、複雑なものは無いので楽といえばラクだ。

次に、組み立て。

Z軸から、組み立て。スキャナーから取り出したシャフトをジグソーで、175ミリにカットして組み込みます。

リニアベアリングの固定が悪かったのか?いまいちスライドがスムーズではない。妥協するか?悩みどころだ。CADで描くような精度はでないよなー手加工じゃ、、、、。

シャフトがあと1本足りない。スキャナー探しの旅にでないといかん。

2009年11月2日月曜日

パワーアップ!








こんなのを加工するのに、ミニルーターで加工したらパワー不足を感じる。少しずつしか彫れないので時間もかかる。 というわけで、トリーマーが付くようにベースを新しく作る。20Wミニルーターから500W




のトリマーへ大幅パワーアップ。




うるささも、大幅アップ!!!




POM素材を使用して、ボール盤でトリマーが入るように穴をあけたが、これがなかなか開かないというか、切削した切りくずが切削している熱ですぐ張り付くので、切っても切っても開かない。これに気が付かないと『なぜ!貫通せんのじゃ~ぁ』といいたくなる。


最終的には、熱いうちにボール盤から、はずしてハンマーでたたいて貫通させた。


このベース部分を正確に作らないと、加工物に対しての刃物垂直がでない。


キッチリ、穴あけすぎて最初トリーマーが入らなかった・・・逃げがなさすぎた。トリーマーつかって穴を気持ち大きくしたらはまるようになった。


もう少しゆるくてもいいのかな。


取り付けると、こんな感じ。騒音どうししよう